大庆石化塑料厂顺利完成国产催化剂试用

2020-04-26 阅读次数:0

大庆石化塑料厂顺利完成国产催化剂试用


    大庆石化公司塑料厂全密度二设备接连安稳运转341天后,按计划初次进入四年一次大检修的泊车退料阶段。本年这套设备用4个多月时刻,先后三次顺利完成三家国产催化剂 的试用工作。累计试用催化剂3.2吨,出产三个商标聚乙烯产品10万多吨,节省进口催化剂采购费用60多万元。

  全密度二设备投产于2012年,年设计产能30万吨,是塑料厂6套设备中出产规模最大的一套。

  设备选用流化床出产工艺,可出产40多个商标的高、中、低密度的线性聚乙烯产品。近年该设备以出产农膜料为主,产品远销华北、华东等地,深受市场用户好评。

  在聚乙烯产品出产中,催化剂是必不可少的助剂,用量虽少,但价格很高,在产品本钱中占有较大比重。由于催化剂具有很高的技能含量,一直需从国外进口,进货周期长。本年全密度二设备试用的三个厂家的催化剂,出产的聚乙烯产品指数、密度、流动性等指标均到达要求,产品质量优良,标明国产催化剂功能已接近进口催化剂。

  由于设备流化床出产工艺特点,切换试用不同催化剂存在很高的技能风险。全密度二车间编制了科学、周密的试用计划,车间管理人员分红三组24小时跟班辅导出产,发现问题及时解决。催化剂进料选用分次均匀注入的办法,一边调查反响状况,一边提量,直到国产催化剂浓度到达百分之百。车间技能人员对试用过程中可能发作的问题提前做出预案,对操作人员进行训练交底。在试用过程中发作催化剂注入管阻塞问题,技能人员当即按照事故预案,改动操作办法,稳定出产。本年上半年,全密度二设备进行催化剂试用期间,人员、设备均经受住了风险考验和技能应战